SMC氣缸出現故障源因為什么
對于SMC氣缸設備而言,在其開始運轉的二到三個月之內所出現的故障現象稱作為早期故障。通常情況下,主要是有四種不同的原因會導致出現這樣的問題。
原因一在于SMC氣缸設備的加工或者是裝配不良。比如其內部的元件質量不符合要求,或者是不清潔安裝,零件少裝或是裝錯、裝反,裝配時對中不良,緊固螺釘擰緊力矩不恰當,或者是所使用的材質質量較差等都可能會出現這種情況。
原因二則是設計不合理。在設計氣缸設備的時候,對于其材質的選用不當,或者是結構設計不合理,或者是加工工藝要求不恰當等。由于對該設備的特點、性能以及功能等連接不夠充分,所以在設計的時候就出現了差錯,導致使用時出現了很多的麻煩。
原因三則是由于安裝SMC氣缸的時候,沒有遵守具體的要求。比如沒有將零件表面的灰塵清理干凈,或者是在安裝的時候,有灰塵和雜質等進入到設備的內部,導致出現早期故障?;蛘呤菍τ诠艿赖姆浪伞⒎勒駝拥葲]有采取有效措施。
SMC氣缸原因四由于在使用氣缸設備的時候,沒有進行妥善的管理和維護,比如操作的時候沒有遵守具體的要求,或者是過度使用等,都會引起早期故障。
總之,在使用SMC氣缸期間,我們一定要注意上面所提到的問題,盡可能避免出現故障問題的出現。
SMC氣缸壓力是指活塞到達壓縮終了上止點時,氣缸縮壓力的大小。氣缸壓力不足,就意味著氣缸密封性降低,將會使發動機功率下降,起動困難,那么有哪些原因會導致無桿氣缸壓力不足呢?有什么解決辦法呢?
1、活塞與無桿氣缸磨損過大使配缸間隙增大活塞在氣缸內運動搖擺,影響活塞環與氣缸的良貼合密封。
2、活塞環的側隙、開口端隙過大,或氣環開口的迷宮路線變短,或活塞環的密封;面磨損后,其密封性變差。
3、SMC氣缸墊沖壞,氣門座圈松動,氣門彈簧折斷或彈均不足,氣門與氣門導管因積炭或間隙過小,使氣門上下運動受阻等幾導致氣門密封不嚴。
5、裝用了不匹配的活塞。如有的發動機它所選用的活塞頂部凹坑深度不一,用錯后將影響氣缸壓力。
6、因活塞環結膠、積炭而卡在活塞環槽內使環的自身彈性不能發揮,失去了氣環與氣缸壁的密封面。的氣缸拉傷。當氣缸拉傷之后,使活塞環與氣缸的密封被破杯,造成氣缸壓力低。
7、使用了不匹配的氣缸蓋,如有的氣缸蓋燃燒室容積可能不同,若裝錯會影響氣缸壓力。的進排氣門間隙調整不當,或:與氣門座密封不嚴,或測試氣缸壓力時操作不當。
8、正時齒輪安裝錯誤,齒輪鍵槽不正確,正時齒輪損壞或磨損過甚,凸輪軸正時齒輪上的輪載與輪松動等,導致配氣相位不正確。
叉車液壓油缸如果出現氣濁,然后氣濁在液壓缸壁得不到清理會導致液壓缸內泄,甚至出現密封圈燒焦的現象,從而會影響叉車液壓油缸正常使用,那么叉車液壓油缸出現氣濁的原因是什么呢?
一、若叉車液壓油缸的液壓系統的管路、控制閥門等部件的通路過窄以及彎管過多,將使液壓油溫度升高,沖擊力增大,容易在液壓油中產生氣泡,進而造成液壓缸氣蝕。
二、SMC氣缸零件材料如果制造液壓缸的材料具有較的強度、韌性及抗腐蝕性,則其抗氣蝕能力較,否則易發生氣蝕。另外材料組織的均勻度對氣蝕產生的影響也較大,材料組織越不均勻,在其強度薄弱處及抗腐蝕性低的地方就容易產生氣蝕。
三、SMC氣缸的壞,是液壓缸是否產生氣蝕的一個因素。液壓油在工作中不可避免地與閥門、管路等發生沖擊,如果液壓油的抗泡沫性差,就很容易產生泡沫,從而導致叉車液壓油缸等部位產生氣蝕。若液壓油壓力變化頻率過快、過高,也將促使氣泡的形成,并加速氣泡的破裂速度。比如液壓缸進、回油口處,由于壓力變化頻率相對較高,氣蝕的程度也相對高于其他部位。
四、制造及維修叉車液壓油缸裝配或維修質量對其氣蝕的影響也不可小視。如果在裝配或維修時未對液壓系統充分排氣,將導致系統中存在氣體,在高溫、高壓的作用下,液壓缸將產生氣蝕。
⒈汽缸變形較大或漏汽嚴重的結合面,采用研刮結合面的方法
如果上缸結合面變形在0.05mm范圍內,以上缸結合面為基準面,在下缸結合面涂紅丹或是壓印藍紙,根據痕跡研刮下缸。如果上缸的結合面變形量大,在上缸涂紅丹,用大平尺研出痕跡,把上缸研平。或是采取機械加工的方法把上缸結合面找平,再以上缸為基準研刮下缸結合面。汽缸結合面的研刮一般有兩種方法:
⑴是不緊結合面的螺栓,用千斤頂微微推動上缸前后移動
⑵是緊結合面的螺栓,根據塞尺的檢查結合面的嚴密性,測出數值及壓出的痕跡,修刮結合面,這種方法可以排除汽缸垂弧對間隙的影響。
?、膊捎眠m當的汽缸密封材料
因汽輪機汽缸密封劑還沒有統一的國家標準和行業標準,制作原料和配方也各不相同,產品質量參差不齊;在選擇汽輪機汽缸密封劑時,就要選在行業內有口碑,產品的正規,以檢修處理后汽缸的嚴密性。
?、尘植垦a焊的方法
由于汽缸結合面被蒸汽沖刷或腐蝕出溝痕,選用適當的焊條把溝痕添平,用平板或平尺研出痕跡,研刮焊道和結合面在同一平面內。汽缸結合面變形較大或是漏汽嚴重時,在下缸的結合面補焊一條或兩條10—20mm寬的密消除間隙封帶,然后用平尺或是扣上缸測量,并涂紅丹研刮,直到消除間隙。此操作的工藝也很簡單,焊前預熱汽缸至150℃,然后在室溫下進行分段退焊或跳焊。選用奧氏體焊條,如A407、A412,焊后用石棉布覆蓋保溫緩冷。待冷卻室溫后進行打磨修刮。